下面小編講講凝汽器改造不同部件的簡介:
在多年運轉之后,部分機組呈現了凝汽器銅管走漏、端差增大的狀況,經過管束置換能夠解決上述問題,一起因為管束布置的優化,也優化了凝汽器內部蒸汽流場,提升了換熱作用。作為一個凝汽器改造廠家,今日小編就來和我們聊一聊凝汽器不同部件的改造吧。
在主機改造時,首先要確認運轉背壓?,F在,300MW機組高背壓供熱改造兩種干流規劃方案為45kpa和54kpa,確認54kpa背壓規劃契合清苑熱電出產狀況,就比如運轉背壓54kPa,凝汽器出水溫度為80℃,較45kPa背壓75.7℃高4.3℃;在供熱初期680t/h主汽量、980t/h主汽量、和1025t/h主汽量時,熱網循環水量分別為9000t/h、12258t/h、12689t/h,同主汽流量下,較45kPa背壓熱網循環水量10400t/h、14258t/h、14759t/h少,契合保定城區熱網發動工況,利于機組平穩發動。
4kpa背壓方案一起滿意45kpa背壓運轉要求,運轉范圍更廣、熱網適應能力強、安全可靠性高,且歸納考慮輔機運轉狀態,兩背壓發電能力距離極小,故挑選54kpa作為方案,實現機組排汽余熱徹底回收。
在低壓缸軸承改造中,改造后,考慮排汽溫度影響升高對軸承座的熱傳導,會直接影響油的粘度和引起軸承瓦溫升高過大。為了避免燒瓦問題,軸承報警溫度油107℃進步至110℃,跳機溫度由113℃進步至130℃。一起,為了降低軸承金屬溫度,從軸承座外部入口管路引各引一路?22低溫油源經過管道直接碰至軸承表面,保證高溫排汽工況軸承運轉穩定,純凝期關閉截止閥,噴油減溫退出使用。
以上是小編給我們簡述的凝汽器改造不同部件的簡介,我們能夠簡略的了解看看。內容僅供參考,需求了解咨詢的能夠聯絡我們。
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